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相似原理在大功率柴油發(fā)電機主軸承座維修中的應用

2012-11-20

作者:吳楠
  1 故障概述
  2000年,塘廈電力有限公司一臺NIGATA(日本新瀉鐵工所)18PC2-6V柴油發(fā)電機組在運行過程中出現(xiàn)主軸承溫度過高自動停機,拆檢結果為柴油機第四道主軸承下軸瓦嚴重燒損,軸承座有高溫變形,軸頸表面經探傷檢查未發(fā)現(xiàn)裂紋。
  由于軸承座變形嚴重,無法直接修復使用。經向生產廠家咨詢,對方沒有保存該機主軸承座的加工數(shù)據(jù),無法提供新件更換。
  主軸承座變形情況如圖1a所示。
  由于同軸度要求極高,大功率多缸柴油機主軸承座孔是采用與機體配合加工而成,這決定了各軸承座不具有互換性。其圓弧面中心軸線O與機體貼合平面P并不一定重合,各主軸承座半圓弧面深度H不盡相同(參見圖1b)。因此在發(fā)生變形后,如果設備生產廠未保留原始加工紀錄,則很難確定其變形前的原始數(shù)據(jù),必須采取其它方法來滿足實際裝配要求。
  為盡快恢復生產,在對變形的主軸承座進行測量分析后,決定對變形的主軸承座進行現(xiàn)場修復。
  2 修復加工步驟
  2.1軸瓦貼合面的修復
  加工一個工藝假軸,研磨加工圓弧表面,以恢復其幾何形狀。
  2.2上平面的修復
  采用平面磨床磨削加工,修正主軸承座上平面。
  加工后的主軸承座如圖1b所示。注意在加工中應盡量減少磨削量,同時必須盡量保證上平面P對半圓柱面軸線O的平行度;半圓柱面軸線O對側面B的平行度以及上平面P對側面B(主軸承座安裝橫向定位面)的垂直度。加工后半圓弧面深度H會小于原始值,這一尺寸將在安裝時通過加裝調整墊片來恢復(見圖2,⑤)。由于受力大,調整墊片使用不銹鋼材料以保證墊片具有足夠的剛度。
  3 安裝調整
  安裝中Z困難的問題是確定正確的調整墊片厚度。
  由于柴油機結構復雜,拆卸主軸工程浩大,非萬不得已是不考慮的。由于曲臂遮擋,很難用常規(guī)方法準確測量安裝后主軸承孔在垂直方向的直徑,這導致難以準確確定調整墊片厚度。為此,先后采用了兩種不同的方法。
  3.1壓鉛塊厚度測量法
  次安裝按照日本專家的方法進行。將直徑10mm,厚5mm鉛塊放置于下軸瓦安裝部位,鎖緊軸承座緊固螺栓,拆除后測得鉛塊厚度,用軸瓦厚度減去鉛塊厚度,得出的墊片厚度為0.10mm。按此厚度加裝墊片后裝復,測量曲軸開檔差在允許范圍。開機運行帶90%負荷時,該道軸承溫度為79℃,高于其他軸承3~5℃,但基本穩(wěn)定。日方專家確認修復成功。
  但到2001年,機組運行6000h后大修拆檢發(fā)現(xiàn),該道主軸瓦合金鍍層磨損嚴重,雖然沒有偏磨現(xiàn)象,但合金鍍層磨損面積超過2/3,而其他主軸瓦磨損面積均不超過1/3。由于當時急于開機,就直接更換新軸瓦后開機,運行不到24h即出現(xiàn)主軸承升溫報警,停機拆檢發(fā)現(xiàn)新軸瓦已損壞。為減少配件損失,臨時更換一道舊軸瓦后再次開機,帶90%負荷時溫度維持在79℃,情況穩(wěn)定。
  按照生產廠提供的維修手冊,主軸瓦的正常使用壽命為24000~28000h,且在磨損面積不超過2/3時可繼續(xù)使用。上述狀況顯然達不到設計標準。從上述現(xiàn)象分析,該道主軸承負荷偏高,是造成軸瓦異常磨損的主要原因,而負荷偏高是由于調整墊片厚度不夠,造成該道主軸承底面高度高于其它軸承所致。基于以上分析,決定對該道主軸承座調整墊片厚度進行重新確定。而為修正次安裝的誤差,須采用更為精確的方法來確定調整墊片厚度。
  3.2主軸提升量測量法
  除兩端和第十道主軸承外,在結構相似、受力相似、變形相似的情況下,第二至第九道主軸承在靜態(tài)下對主軸頸的支撐力應該是相等的。在拆卸主軸承時,對應的主軸頸會因為自重產生彎曲變形而下沉(已拆除對應活塞連桿及平衡塊),在安裝主軸承座時,其支撐力對主軸頸的提升量也是相等的。
  根據(jù)這一分析,決定選擇與第四道主軸承Z為相似的第六道主軸承作為比照依據(jù)。使用百分表實測第六道主軸承安裝前后主軸頸的提升量為0.03mm,第四道主軸承在加0.10mm調整墊片時,安裝前后主軸頸的提升量為0.05mm,高出0.02mm,據(jù)此決定將調整墊片增加相應尺寸,Z終確定調整墊片厚度為0.12mm(實際使用兩片0.06mm墊片代替),安裝前后主軸頸的提升量為0.03mm,開機運行帶90%負荷時,溫度穩(wěn)定在76℃,情況正常。
  運行24000h拆檢,實際磨損面積不足50%,與其它軸瓦相當,完全達到設計標準,證實修復完全成功。
  4 分析
  壓鉛塊厚度測量法在實際檢修工作中用途甚廣,例如測量齒輪間隙等,但在本例中卻出現(xiàn)了較大的誤差,究其原因,主要由下述因素所造成。
  由于存在徑向間隙,主軸頸在靜態(tài)時其頂部處于自由狀態(tài)。當鉛塊受壓時,其對主軸頸有較大的反作用力,當此作用力超過該段主軸自重時,會使主軸產生向上彎曲。雖然主軸直徑較大,具有較大的抗彎能力,但第三道至第五道主軸承之間的跨度近1000mm,加上4個長度400mm的曲臂,總長度超過2000mm,如此大的跨距造成主軸向上的彎曲變形量超過了預期的誤差,再加上主軸承座的向下彎曲變形,測量中出現(xiàn)0.02mm的誤差是可以理解的。
  主軸提升量測量法使用了相似原理,以結構和受力均極其相似的第六道主軸承作為比照對象,其精確度在不考慮表計誤差的情況下,完全取決于比照對象與待測對象的相似程度,從而避免了各種變形對測量結果的影響。在本例中其精確度達到了0.01mm以上,效果理想。
  5 結論
  在實際設備檢修工作中,受現(xiàn)場條件、檢測加工等條件的限制,常常出現(xiàn)常規(guī)檢測手段無法應用的情況。而由于設備制造誤差、運行磨損量及受力變形等因素的不確定性,使得在研究設計中常用的一些計算方法同樣無法精確使用。
  利用相似原理,通過對設備結構、受力情況等因素的周密分析,找到可作為比照依據(jù)的參考點,間接測量確定所需的關鍵數(shù)據(jù),是一種經濟便捷、行之有效的方法。
  在選擇測量方法時,必須對待測對象進行全面細致地分析,綜合考慮可能的影響因素,確定Z佳的直接或間接待測量,按照不同測量方法的特點,正確選擇和應用測量方法。只有這樣,才能達到理想的效果。
來源:《柴油機》2006年第03期