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骨架油封代替填料密封的改造

2012-12-07

作者:文建強
(揚子石化有限責任公司)
  摘 要:根據骨架油封的特性,將其應用在填料密封中,經過多次試驗,改進密封潤滑方式,使油封與軸形成邊界潤滑,起到了良好的密封效果。
  關鍵詞:填料密封;骨架油封;邊界潤滑
  剩余污泥泵是接觸氧化法污水處理裝置(簡稱A/O裝置)中的重要設備,其穩定運行直接影響到系統中污泥的平衡。揚子石化水廠凈一車間PTA A/O裝置中,剩余污泥泵型號為80WGF,其轉速1350r/min,揚程17m,流量50.4m3/h,軸封采用填料密封結構。電機與泵的傳動方式為皮帶傳動。該設備在運行中經常出現泄漏,全部換上新填料,Z多也只能維持一星期。若再壓緊填料壓蓋,就會出現填料燒結的現象。
  一、漏油原因分析
  填料函結構如圖1所示,軸套外徑45mm,填料函內徑70mm,填料函長60mm。填料函腔體間隙12.5mm。所采用的填料為F10油浸石棉填料,其外形尺寸為10mmx10mm,因其尺寸小于填料函腔體尺寸,所以安裝時需將其砸扁。若采用F13的填料,由于軸套內徑太小,填料不能適應填料函腔空間尺寸,這是泄漏的主要原因。
  二、選擇軸封
  試用多種填料其密封效果均不理想。故考慮選用骨架油封來代替填料。
  1.骨架油封的密封原理及使用條件
  骨架油封唇部與軸表面同時存在干摩擦、邊界潤滑和流體潤滑三種情況,并不斷交替產生。干摩擦產生磨損,流體潤滑產生泄漏。在邊界潤滑下,密封圈唇口與軸套的界面之間形成一層穩定的流體動壓膜,有潤滑及密封作用。油膜厚度約在0.0025mm。油膜太厚,流體會泄漏;油膜太薄,唇部易磨損。要保證良好的密封效果,必須在骨架油封和軸套之間實現邊界潤滑。
  骨架油封的使用條件為:工作線速度≤(4~12)m/s。本例中,工作線速度為3.18m/s,符合使用條件。
  2.選用骨架油封代替填料
  選擇φ45mmxφ70mm x12mm的骨架油封代替填料。由于五個骨架油封的寬度正好等于填料函的長度,所以在次試用時,在填料函內裝五個骨架油封,并重新加工一平面壓蓋(見圖2)用于軸向定位。安裝時發現填料函孔與骨架配合較松,所以又在其外圈涂少許704密封膠。在泵體組裝時,軸套應涂些潤滑油,避免運行初期油封出現干摩。
  試車時發現軸套與多個骨架油封相摩擦,導致軸套溫升很快。為此采用間斷運行法,延長軸套與骨架油封的磨合期。隨著運行時間的延長,軸套溫度逐漸降低,軸套與骨架油封已磨合,可以投入運行。此次改造后,連續運行4個月才出現泄漏。
  3.改進潤滑冷卻方式
  第二次改造時去掉中間一個骨架油封,加工一個厚度與之相同的水封環放在中間,其位置對準原冷卻水孔(如圖3所示),安裝步驟同上。
  在試車前,從原冷卻水孔加入潤滑油(46#機械油),邊加油邊盤車,直至腔體內完全充滿潤滑油。試車運行未采用間斷試運行法,而是連續運行,邊運行邊測量軸套溫度。當時的環境溫度為30℃,從試車結果看,可以直接投入運行。初次運行一段時間后需更換皮帶。改造后的剩余污泥泵已連續運行1年多,實現了零泄漏。
  參考文獻:
  [1]機械設計手冊,上冊,第二分冊[M].北學工業出版社,1987.
來源:《中國設備工程》2007年07期