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裝載機螺旋傘齒輪早期磨損原因分析與改進

2013-08-20

朱峰 趙士善 尹永偉
(山東臨工工程機械有限公司)
  根據市場反饋,裝載機主傳動系統的主、從動螺旋傘齒輪易出現早期磨損問題,我們對其原因進行了系統分析,并采取措施予以解決。
  1 原因分析
  1.1  主、從動螺旋傘齒輪嚙合間隙不準確
  裝配時主、從動螺旋傘齒輪齒側嚙合間隙調整不當,正常的嚙合間隙應為0.2~0.4mm。在實際裝配時,技術工人憑手感來確定間隙,易產生裝配誤差。
  1.2 從動螺旋傘齒輪與差速器聯接結構不合理
  由于從動螺旋傘齒輪與差速器聯接采用開槽螺母加開口銷鎖緊(見圖1),而螺栓的擰緊力矩往往達不到要求,開口銷又只能防脫落但不能防松動,使用一段時間后,由于振動等原因易使開槽螺母產生松動,引起從動螺旋傘齒輪與差速器聯接螺栓松動,導致從動螺旋傘齒輪竄動,引起齒面磨損和螺栓損壞。
  另外,固定差速器總成軸承座的8.8級螺栓用鐵絲防松(見圖2),也存在松動的隱患,一旦松動,也會導致從動螺旋傘齒輪竄動,引起齒面磨損。
  1.3 齒面硬度不均勻、輪齒淬火變形
  齒面硬度不均勻、輪齒淬火變形也是造成齒面磨損的原因之一,從動螺旋傘齒輪直徑(410mm)較大,厚度尺寸(49mm)較小,屬盤類零件,在淬火時易產生變形,齒面硬度不均勻。
  1.4 軸承預緊力的影響
  按原設計要求,差速器兩端圓錐滾子軸承在裝配時沒有施加預緊力,使用一段時間后,配合間隙增大,差速器總成與從動螺旋傘齒輪會產生軸向竄動,傳遞動力時產生碰撞,從而引起齒面磨損。
  1.5 螺旋角的影響
  原主、從動螺旋傘齒輪的螺旋角為15°,螺旋角較小,重疊系數小,從而使接觸面積小,在傳遞動力時接觸點受力增大,易引起疲勞磨損。
  2 改進措施
  2.1 加強裝配控制
  (1) 在裝配時加強齒側嚙合間隙控制,通過改變調整墊片的厚度及調整螺母的位置,調整螺旋傘齒輪齒側嚙合間隙在0.2~0.4mm之間,并用塞尺檢驗。
  (2) 調整螺旋傘齒輪嚙合印痕,用涂紅丹粉的方法檢驗。從動螺旋傘齒輪的嚙合印痕應該為:齒面
接觸斑點沿齒高方向長度為全齒高的37%~60%,沿齒長方向為齒長的35%~65%,工作齒面(凸面)的接觸斑點控制在齒的中部偏向小端,距小端為齒長的7%~15%,非工作齒面(凹面)的接觸斑點控制在齒的中部(見圖3)。
  2.2 結構改進
  2.2.1 改進螺栓防松方式,引進高強度螺栓防松
  (1) 改變從動螺旋傘齒輪與差速器聯接螺栓的結構,取消開口銷鎖緊的結構(見圖4),同時取消軸承座固定螺栓串聯鐵絲防松的結構(見圖5),全部采用高強度螺栓,螺栓性能等級由8.8級提高到10.9級。

  (2) 采用高強度墊圈,墊圈性能等級300HV。
  (3) 裝配時涂高強度的螺紋鎖固劑。螺紋鎖固劑可用于承受強烈振動和沖擊的螺紋件的鎖固。通過改進,有效地防止了螺紋的松動現象,提高
了聯接強度,避免了因螺母松動而引起的從動螺旋傘齒輪竄動。
  2.2.2 改變主、從動螺旋傘齒輪的螺旋角
  主、從動螺旋傘齒輪的螺旋角由15°改為35°,加大了重疊系數,在傳遞動力時使接觸點增多,受力面積增大,不容易引起疲勞磨損。
  2.3 工藝改進
  (1) 加強螺旋傘齒輪滲碳層深度控制,改進淬火工藝,采用壓淬法,即淬火時采用壓淬設備,將各齒同時壓緊。這種方法可有效地防止齒面變形,提高齒輪淬火精度。
  (2) 主、從動螺旋傘齒輪加工為成品后,用專用機床進行選配研磨,配對包裝,可有效地保證齒輪的配合尺寸,使齒面重疊系數較大。
  2.4 增加軸承預緊力
  適當增加主傳動(主螺旋傘齒輪和差速器)圓錐滾子軸承預緊力,不僅能提高旋轉精度和支承剛度,以及軸承的使用壽命,還能防止因軸承間隙過大而引起的從動螺旋傘齒輪竄動。
  3 結束語
  通過以上改進,解決了主、從動螺旋傘齒輪磨損問題,提高了產品質量,配以合理潤滑,定期維護,有效地延長了傳動系統的使用壽命。通過在ZL50F 型裝載機主傳動上實際應用,效果良好。
來源:《工程機械》第40卷 2009年7月