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韶關(guān)發(fā)電廠#10機(jī)軸承振動(dòng)原因分析及處理(表)

2007-09-20

【摘要】韶關(guān)發(fā)電廠#10機(jī)在2004年3月18日分別發(fā)生兩次滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)由于#1瓦軸振保護(hù)動(dòng)作跳機(jī)的故障。通過對(duì)跳機(jī)時(shí)的異常振動(dòng)和DCS記錄曲線進(jìn)行分析、軸承解體檢查,查找并確定振動(dòng)跳機(jī)的原因,制定處理方案。通過對(duì)#1、2軸承進(jìn)行改造,解決了軸系失穩(wěn)的問題。 【關(guān)鍵詞】 軸承振動(dòng); 原因分析; 處理 1、 根據(jù)DCS記錄對(duì)振動(dòng)原因的初步分析 #10機(jī)組為東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的300MW高中壓合缸機(jī)組,#1~#4軸承均采用橢圓軸承。2001年3月投運(yùn)以來,運(yùn)行基本穩(wěn)定。2002年12月~2003年1月,進(jìn)行次檢查性大修。近期發(fā)現(xiàn)在做第二組高壓汽門活動(dòng)試驗(yàn)時(shí),#1瓦軸振有瞬間增大的現(xiàn)象。 DCS記錄顯示,3月18日上午10:39:05,機(jī)組負(fù)荷294.93MW,順序閥進(jìn)汽,#1軸振X向突增到260微米,Y向增大到238微米,軸振保護(hù)動(dòng)作跳機(jī)。 跳機(jī)時(shí)#2瓦軸振2Y約145微米,2X約45微米,#3、#4瓦軸振同時(shí)略有增大;跳機(jī)時(shí)#2瓦瓦振顯著增加,由正常的8微米突增到92微米,#1瓦增加的幅度小,由正常的8微米增到35微米,其余各瓦振均有增加,幅度不大。 記錄曲線顯示,在#1瓦軸振保護(hù)動(dòng)作前的27s,即10:38:38,瓦振、軸振開始出現(xiàn)爬升,持續(xù)19s后,振動(dòng)開始突增,8s后,軸振保護(hù)動(dòng)作跳機(jī)。 運(yùn)行人員反映當(dāng)時(shí)運(yùn)行上沒有任何操作,DCS記錄表明,跳機(jī)前膨脹、差脹正常,#1~#4瓦溫分別為72、84、66、58℃,潤(rùn)滑油溫39℃,油壓在此之前呈現(xiàn)緩慢增加趨勢(shì)。 第二次跳機(jī)發(fā)生在同日下午16:17:59,進(jìn)汽方式已改變?yōu)閱伍y,負(fù)荷293MW。跳機(jī)時(shí)1X、1Y分別為332微米和310微米,比次跳機(jī)時(shí)大,其余各軸振略有增加;#1、#2瓦瓦振分別為54和79微米。 振動(dòng)增大開始于16:17:39,15s后#1瓦軸振開始急劇增加,5s后軸振保護(hù)動(dòng)作跳機(jī)。 與次跳機(jī)情況類似,運(yùn)行上沒有任何操作,高壓缸膨脹、差脹正常,#1~#4瓦溫分別為70、83、69、60℃,潤(rùn)滑油溫41.6℃。 DCS曲線表明,兩次跳機(jī)前主蒸汽溫度、壓力十分穩(wěn)定,但再熱汽壓有微量增加的趨勢(shì)。 由于缺少跳機(jī)時(shí)#1、2瓦振、軸振的頻譜記錄和間隙電壓數(shù)據(jù),尚無法對(duì)當(dāng)時(shí)異常振動(dòng)的性質(zhì)給出準(zhǔn)確定論,但從兩次跳機(jī)前振動(dòng)發(fā)展的速率看,高中壓轉(zhuǎn)子的這種振動(dòng)應(yīng)該是軸系失穩(wěn)。 這里,首先可以排除TSI監(jiān)測(cè)系統(tǒng)故障,因?yàn)檎駝?dòng)異常同時(shí)出現(xiàn)在幾乎所有的振動(dòng)測(cè)點(diǎn),各測(cè)點(diǎn)Z大振動(dòng)量值不同,而且上下午分別發(fā)生兩次,3300系統(tǒng)如果存在故障只可能一塊板卡的兩個(gè)通道同時(shí)發(fā)生問題,不可能出現(xiàn)18日這樣的情況。這也就是說,當(dāng)時(shí)#10機(jī)組的跳機(jī)確實(shí)是振動(dòng)過大造成的。 一般情況下,運(yùn)行機(jī)組振動(dòng)出現(xiàn)突發(fā)性增大有三個(gè)可能的原因,即轉(zhuǎn)動(dòng)部件飛脫、軸系失穩(wěn)、動(dòng)靜碰磨。 如果發(fā)生葉片、圍帶等轉(zhuǎn)動(dòng)部件飛脫,振動(dòng)會(huì)階躍增加到一個(gè)固定值,其后不會(huì)恢復(fù)。#10機(jī)的問題顯然不在于此,因?yàn)槿缡沁@樣,第二次啟機(jī)剛到3000rpm就會(huì)出現(xiàn)振動(dòng)異常。 機(jī)組正常運(yùn)行中發(fā)生動(dòng)靜碰磨也會(huì)引起振動(dòng)增大,多數(shù)情況振動(dòng)緩慢增大,少數(shù)情況振動(dòng)急劇增大,這時(shí)通常伴隨有運(yùn)行操作或膨脹、差脹的異常;調(diào)門開度的變化也會(huì)造成軸頸和轉(zhuǎn)子位置變化,進(jìn)而引起碰磨。 第三種引起突發(fā)性振動(dòng)的原因是軸系失穩(wěn),有兩種失穩(wěn)形式,一種是油膜振蕩,另一種是汽流激振。 汽流激振的主要特征:一是振動(dòng)的增大受運(yùn)行參數(shù)的影響明顯,如負(fù)荷,振幅的增大呈突發(fā)性;二是應(yīng)該出現(xiàn)較大量值的低頻分量,頻率為轉(zhuǎn)子的階固有頻率;油膜振蕩可以發(fā)生在變轉(zhuǎn)速情況下,也可以發(fā)生在定速運(yùn)行時(shí)。 區(qū)別碰磨和失穩(wěn)的關(guān)鍵判據(jù)是大振動(dòng)的頻率成分,但#10機(jī)組缺少這樣的數(shù)據(jù)。 對(duì)振動(dòng)原因可以排除轉(zhuǎn)子熱彎曲和中心孔進(jìn)油。 結(jié)合上述DCS記錄,同時(shí)考慮到: (1)當(dāng)時(shí)運(yùn)行沒有任何操作,外界沒有撓動(dòng); (2)機(jī)組跳機(jī)后隨轉(zhuǎn)速下降時(shí)#1瓦軸振迅速減小; (3)過去該機(jī)組沒有發(fā)生過動(dòng)靜碰磨; (4)大振動(dòng)發(fā)生在高壓轉(zhuǎn)子; (5)#1、#2瓦為橢圓瓦。 初步判斷#1、#2瓦的大振動(dòng)是高中壓轉(zhuǎn)子出現(xiàn)了失穩(wěn)。 至于這種失穩(wěn)是汽流激振,還是油膜振蕩,或是兩種的混合形式,尚無法定論。如果運(yùn)行上確實(shí)沒有調(diào)整高調(diào)門開度,可以排除汽流激振,則是單純的油膜振蕩型的軸系失穩(wěn)。 2、 對(duì)軸瓦解體檢查的分析意見 3月27日停盤車和油泵,首先檢查了#1、2瓦,各測(cè)量數(shù)據(jù)如表1,表2所示。
表1 #1軸承04年3月28日測(cè)量值 表2 #2軸承04年3月29日測(cè)量值
為保證測(cè)量準(zhǔn)確,將#1、#2瓦下瓦均翻出與上瓦拼合測(cè)量垂直和水平間隙,所得值與壓鉛絲和塞尺測(cè)得的頂隙、側(cè)隙吻合。上述數(shù)據(jù)中,#2瓦頂隙偏大,左側(cè)隙偏小,其余數(shù)據(jù)基本正常。 各瓦烏金瓦面磨損狀況: 對(duì)#1瓦,上瓦完全無磨痕;下瓦在垂直正下方瓦面有較輕微磨損,張角約45°。 對(duì)#2瓦,上瓦完全無磨痕;下瓦有較嚴(yán)重磨損,垂直下方的大量烏金順轉(zhuǎn)向向左方轉(zhuǎn)移,在軸瓦的左側(cè)間隙中堆積,堆積層Z厚處約0.30mm,由于軸頸的旋轉(zhuǎn),形成了與軸頸嚴(yán)格吻合的圓筒型連續(xù)烏金瓦面。這個(gè)新形成的瓦面寬度約為#2瓦整個(gè)烏金面寬度的2/3強(qiáng),它完全改變了原有的橢圓型瓦面型線。 按穩(wěn)定性的優(yōu)劣,各種類型軸承的排列順序依次為: 可傾瓦、多油葉瓦、橢圓瓦、三油楔瓦、圓筒瓦。 圓筒瓦的穩(wěn)定性為Z劣,橢圓瓦的穩(wěn)定性較好,但比可傾瓦差。 從#2瓦下瓦烏金的磨損遷移狀況看,#2瓦已經(jīng)由原來的橢圓瓦變成了圓筒瓦,使得穩(wěn)定性降低。 聯(lián)系到#10機(jī)組運(yùn)行情況,之所以發(fā)生這種變化有兩個(gè)可能的原因:一是因?yàn)?2瓦軸封漏氣嚴(yán)重,使得#2瓦標(biāo)高受溫度影響上抬,負(fù)荷過重造成瓦面磨損;二是因?yàn)橛椭袔驼扯冉档停瑵?rùn)滑性能變差,油膜減薄,造成瓦面磨損。 運(yùn)行中#2瓦瓦溫Z高,說明這個(gè)瓦相對(duì)鄰?fù)哓?fù)荷重。 瓦面烏金的變化有個(gè)時(shí)間效應(yīng),因而,#10機(jī)組剛投運(yùn)時(shí)穩(wěn)定性沒有問題,只是在運(yùn)行到今天才出現(xiàn)。同時(shí),失穩(wěn)的發(fā)生也是有一個(gè)從量變到質(zhì)變的過程,瓦面的形狀逐漸變化到一定的臨界程度,才會(huì)發(fā)生明顯故障。在這之前做汽門活動(dòng)試驗(yàn)時(shí)出現(xiàn)的大振動(dòng)實(shí)際上已經(jīng)是本次故障的前兆。 發(fā)生失穩(wěn)時(shí)整個(gè)軸段做低頻渦動(dòng),支撐這個(gè)軸段的兩個(gè)軸承都會(huì)有所表現(xiàn),時(shí)間上是同時(shí)出現(xiàn)大振動(dòng),難于以此判斷是那個(gè)軸承的問題。#10機(jī)組雖然保護(hù)動(dòng)作是#1軸振,但同時(shí)#2瓦振也增大,起因在#2瓦是完全可能的。 上述分析僅是建立在DCS記錄和軸瓦檢查結(jié)果上,由于缺少詳細(xì)的振動(dòng)測(cè)試數(shù)據(jù),所得結(jié)論尚有待于啟機(jī)后再核實(shí)。 廣義上考慮,當(dāng)然還不能完全排除碰磨和汽流激振的可能。既便是碰磨,當(dāng)前也還缺少揭高缸的足夠理由;如果是汽流激振,目前Z可行的處理方法也是提高軸承的穩(wěn)定性以抑制汽流激振力。因此,將提高#1、#2瓦的穩(wěn)定性作為本次處理的方向應(yīng)該是正確的。 3、 處理方案 根據(jù)上述分析,本次處理的方向是針對(duì)提高高中壓轉(zhuǎn)子的穩(wěn)定性,結(jié)合軸瓦檢查結(jié)果,決定采取下列措施: (1)修刮#2瓦下瓦,上瓦中分面磨削,要求處理后的頂隙、側(cè)隙在標(biāo)準(zhǔn)值之內(nèi); (2)上抬#1瓦0.05~0.08mm,單側(cè)墊塊下加墊0.03~0.05mm;此項(xiàng)的目的是增大#1瓦比壓,提高穩(wěn)定性,同時(shí)可以降低#2瓦負(fù)荷; (3)#2瓦標(biāo)高不做調(diào)整;中低壓對(duì)輪不解; (4)#3瓦側(cè)隙偏小不做處理。 4、 處理后的振動(dòng)測(cè)試和分析 (1)升速過程振動(dòng) #10機(jī)組經(jīng)上述處理后于4月4日19:35沖轉(zhuǎn),1250rpm和2000rpm兩次暖機(jī),23:30到3000rpm。在升速過程、過臨界、到定速,各軸承瓦振、軸振正常。 (2)定速及帶負(fù)荷振動(dòng) 3000rpm及升負(fù)荷各測(cè)點(diǎn)振動(dòng)如下表3所示。
表3 #10機(jī)組升負(fù)荷時(shí)歌測(cè)點(diǎn)振動(dòng)情況
(3)閥切換的振動(dòng)情況 4月6日11:09負(fù)荷280MW,開始單閥切順序閥,11:20切換完成,升負(fù)荷。切換過程1X的振動(dòng)變化如圖1所示。在切換過程中,1X振動(dòng)基本沒有變化;1Y有波動(dòng),但Z終呈下降趨勢(shì)。 (4)汽門活動(dòng)試驗(yàn)的振動(dòng)情況 4月6日,進(jìn)行了汽門活動(dòng)試驗(yàn),首先做組,關(guān)閉#2、#3高調(diào)門,開啟#1、#4高調(diào)門,各測(cè)點(diǎn)振動(dòng)正常。然后進(jìn)行第二組試驗(yàn),關(guān)閉#1、#4高調(diào)門,開啟#2、#3高調(diào)門,開啟過程,1X、1Y振動(dòng)突增,試驗(yàn)兩次,均中途中止,為避免發(fā)生跳機(jī),決定不再進(jìn)行。 各測(cè)點(diǎn)振動(dòng)正常。將單閥切換為順序閥,切換過程1X的振動(dòng)變化如圖2所示。記錄數(shù)據(jù)表明如下特征: (1)隨#2、#3調(diào)門從25%開啟,#1瓦兩個(gè)方向軸振上升,增大的成分是一倍頻; (2)#2、#3調(diào)門開啟到約40%,#1瓦兩個(gè)方向軸振突增,增大的成分是半頻25Hz; (3)立即關(guān)小#2、#3調(diào)門,開大#1、#4調(diào)門,#1瓦軸振迅速減小; (4)上述#1瓦軸振增大和突增過程,#1瓦兩個(gè)軸振探頭的間隙電壓發(fā)生規(guī)律性變化,#1軸頸向左方偏下移動(dòng)。 這些特征表明,進(jìn)行第二組試驗(yàn)時(shí),#2、3調(diào)門進(jìn)汽而#1、4調(diào)門不進(jìn)汽,汽流作用使#1軸頸發(fā)生位移,移向#1軸承油膜不穩(wěn)定區(qū)域,激發(fā)起油膜半速渦動(dòng),造成突發(fā)性振動(dòng)。圖3為第二組第二次試驗(yàn)時(shí)1X頻譜圖。 6、 處理意見和建議 本次對(duì)#10機(jī)組的振動(dòng)處理,解決了滿負(fù)荷順序閥運(yùn)行#1軸振突發(fā)性振動(dòng)的故障,其間對(duì)軸承的處理方向和實(shí)施措施是正確的。但由于當(dāng)時(shí)缺少跳機(jī)時(shí)和早先做汽門活動(dòng)試驗(yàn)的詳細(xì)振動(dòng)數(shù)據(jù),故本次對(duì)#1瓦的處理力度略顯不足。 對(duì)于該機(jī)組今后的運(yùn)行,有下列建議: (1)冷油器出口油溫控制在41~43℃; (2)暫時(shí)不安排進(jìn)行第二組調(diào)門活動(dòng)試驗(yàn)(關(guān)閉#1、#4高調(diào)門,開啟#2、#3高調(diào)門); (3)加強(qiáng)#1瓦軸振監(jiān)測(cè); (4)盡量保持穩(wěn)定負(fù)荷運(yùn)行,避免出現(xiàn)大負(fù)荷波動(dòng)。 7、對(duì)#1、2軸承進(jìn)行改造 2005年3月,#10機(jī)組小修,對(duì)#1、2軸承進(jìn)行改造,將#1、2軸承改為可傾瓦軸承。揭高中壓缸,檢查、調(diào)整高中壓缸通流間隙和軸封間隙,重新調(diào)整中低對(duì)輪高差、張口等與高中壓轉(zhuǎn)子穩(wěn)定性有關(guān)的參數(shù)。 #10機(jī)組小修后開機(jī),從沖轉(zhuǎn)到定速、并網(wǎng)、做超速實(shí)驗(yàn),各軸承振動(dòng)情況良好,帶滿300MW負(fù)荷后,各軸承的振動(dòng)和瓦溫如表4所示。
表4 300MW負(fù)荷下各軸承的振動(dòng)和瓦溫
2005年4月22日進(jìn)行汽門活動(dòng)試驗(yàn),左右兩組順利完成,其間#1、#2瓦各測(cè)點(diǎn)振動(dòng)變化微小,沒有出現(xiàn)低頻振動(dòng)。這表明本次更換軸承消除軸系失穩(wěn)取得了完全的成功,徹底解決了半速渦動(dòng)的問題。