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磨球機小齒輪軸的調整安裝

2008-11-19

尖山公司是國家“八五”重點工程,主要生產鐵精礦粉,其選礦采用三段磨礦,五段磁選,旋流器分級,細篩再磨工藝,共有L、M、N三個系列年設計處理原礦量400萬t,生產精礦161萬t,是太鋼集團公司鐵精礦原料的主要生產基地,生產任務十分艱巨,設備必須保持良好狀態,特別是球磨機的運轉正常與否十分關鍵,然而在1998年1月14日和1998年2月7日我廠一段MQG3600×4500球磨機連續出現二次傳動小齒輪打齒故障,我廠多次組織專業技術人員進行現場測量,調整,是Z終才得以解決。在此談談打齒原因及處理情況。

  1、打齒原因

  1998年1月14日N15一段球磨機傳動小齒輪斷齒,當進認為是時腳松動,小齒輪軸與中間軸沒有保證同軸度,采取的措施是緊固地腳螺栓,更換小齒輪并調整大小齒輪間隙及聯軸器間隙達到理想狀態,可運行到1998年2月7日又出現打齒故障,同時軸承底板振斷一次,地腳螺栓振斷一根,這次引起分廠重視,進行系統栓查,發現底板各找平墊板松動或缺少而引起分廠重視,進行系統栓查,發現底板各找平墊板松動或缺少而引起底板嚴重不平,運行中振動大是造成打齒的主要原因。

  整改措施  為保險起見,我們對軸承底板進行加厚,由原δ=50變為δ=85,并且正反兩面進行加工,防止墊片接角不良,造成錯位。

  2、準備工作

  2.1 基礎檢查

  對舊基礎進行清理,并對基礎表面的水平度、標高、地腳螺栓的位置和高度按圖核對。

  2.2基礎研磨配板(如圖1)根據底板載荷,選用120×120墊板共13組,每組共3塊,一塊平墊板與基礎進行研磨,二塊斜墊板的斜度為1:15每組墊板長邊應垂直底板的底邊并外露于底座25mm。

   3、底座的安裝

  傳動小齒輪的定位,依靠底板上的定位螺孔,因此主要的工作量是固定底板,依次為:

  3.1 標高的確定

  標高以底板的上表面為基準,將平尺放在其中心線上,平尺兩端伸到底板兩側預設的水準點上面。然后四周用楔鐵架起達到初步標高在緊固地腳前,應讓標高略高出0.3--0.5mm克服緊固之間隙。

  3.2 水平度的找正

  直接用方水平儀在底板止進行測理,用楔鐵時行調整,反復進行多次直到調整水平誤差不過±0.3mm。在調水閏的同時標高也隨之變化,所以兩者要同時進行調整,直到雙方都滿足要求為止。

  3.3 配置斜墊板

  斜墊板的配置是在底板的水平標高確定之后進行的,這時底板由四塊楔鐵支承著,底板底面到研磨好的基礎墊板上距離便是配置斜墊板所需的厚度,斜墊板配置完畢后,退出調整楔鐵,再進行測量調整。

  3.4 緊固地腳螺栓

  對底板的水平度,標高作精密檢查,誤差在清度范圍之內,進行地腳緊固,確認預緊力后再進行測量,滿足要求后,對各層墊板進行點焊,防止振動松開,錯位,出現以前現象。

  3.5 進行二次灌漿

  為保護墊板及均勻傳遞載荷必須二次灌漿,同時灌漿時注意不要碰動墊板和底板。

  4、傳動小齒輪的調整

  底板安裝完畢后,將軸承座放到底板上然后放置小齒輪軸,并調整間隙,根據小齒輪模數m=25頂間隙標準為6.25mm根據經驗調節到模數的0.3倍左右,我們調節頂間隙為8.1mm,側間隙為東1.16mm、西1.16mm滿足設計要求1.13-2.25之內,同樣中間軸與小齒輪軸軸間間隙均為2mm,徑向偏差為0.5mm,在彈性柱銷齒式聯軸補償范圍Δx±1.5—±5、Δy±0.3—±1.5mm之內,符合要求,具備試車條件。

  5、運行效果

  自小齒輪底板調整以來,N15球磨機一直運行良好,傳動平穩,大小齒輪面磨合均勻,達理想狀態。隨后1998年5月我們對M15一段球磨機也進行了調整處理效果很好,為我廠1998年完成120萬t精礦任務提供了有力的保證,特別是1999年設備保持良好運行狀態,1—6月份球磨機作業率達93.1%超過設計指標90.4%居全國,為我廠上半年時間任務雙過半奠定了基礎。(太鋼尖山礦業公司選礦廠)