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給水泵軸承溫度高高保護的優化措施

2012-10-12

  一、 概述
  如今DCS技術已經得到了廣泛運用,所以對于現場測量信號的要求也進一步提高。以我們常熟公司一臺300MW機組DCS系統改造以后為例,從汽水系統到各主輔機本體的溫度狀態,所要監視的溫度測點將近800個,占整個DCS系統模擬量點的65%左右。而其中保護、自動控制系統中又占有50%左右。
  利用DCS技術,廣泛運用其動態通訊技術,熱工測點(流量、壓力、溫度等)參數已不僅僅只用于監視,已被運用進入保護回路及自動控制系統中。如:給煤機控制使用了爐頂溫度修正回路,引入爐頂出口集箱溫及前饋信號:爐頂進口溫度和鍋爐主控信號共同來設定給煤量;在Ⅱ級減溫水控制中要控制高過出口汽溫,還引入了導前汽溫、二級減溫水后溫度來共同控制減溫水閥門的開度等等。在保護系統中,主機及其他的重要輔機的保護、聯鎖回路等,溫度測點的使用同樣廣泛,所以,現場的測量尤為重要。但是,測量總會有故障,有誤差,雖然原則上誤動比拒動危害小,但是,設備頻繁的誤動,對機組的安全穩定,對企業的穩定、效益,都不是好的情況。通過DCS強大的通訊、計算、組合功能,就可以對系統進行優化。
  二、原有方案
  給水泵、送、吸風機等設備是各火力發電公司發電機組的重要輔機,當其中任意一臺發生故障,就會對機組的正常安全運行產生嚴重的影響,輕則甩負荷,如處理不當還有停機的危險。對設備也有很大的影響。為了保障給水泵、 送、吸風機等重要輔機的安全運行,對其設立了多套保護系統,其中一個重要保護就是軸承溫度高高保護。軸承溫度是給水泵、送、吸風機等旋轉機械的一個重要參數,運行中,如果軸承溫度發生異常升高,則說明潤滑系統或者機械部分產生了故障。當軸承溫度升高到高值時,發出報警信號,提醒運行人員注意并采取相應措施處理。如果處理后軸承溫度還是沒有得到控制,當溫度升高到高高值時,保護系統發出停機信號,停止設備運行,從而保護設備。我公司在DCS改造前,采用的是集控數顯表計通過采樣現場信號,經處理后輸出顯示,如果越限,輸出繼電器將觸發信號送給保護系統,由保護系統聯鎖動作。同時,為了防止誤動作,表計有3秒的延時輸出。但是,由于現場一次元件斷線而造成的誤動屢有發生,有時無法檢修的情況下,只能將保護推出運行。嚴重威脅機組的安全運行。
  三、優化方案
  我公司三臺給水泵的軸承溫度的測量一次元件采用的是熱電阻。系統DCS采樣熱電阻信號,轉換為溫度信號,設定值高值、高高值在測量功能塊AIN塊中設定。當測量值高于高高值時發出高高值停機信號。熱電阻測量時斷線,是較為常見的一個故障。由于熱電阻斷線后其輸出電阻是無窮大的,從而造成測量輸出值高于高高值,就有保護誤動的可能。DCS改造后,為了排除這種由于測量回路故障而造成的保護誤動的可能,我們對原有的保護回路進行了優化:在AIN塊引入了“測量值BAD”這一參數,該參數初始狀態為“0” ,設定當測量值高量程超限時該參數置為“1” ,封鎖回路輸出。但在實際試驗中發現,由于“高高值”大部分情況先于“BAD”發出,說明回路的缺陷很明顯。于是,我們增加了一個速率塊,該功能塊用于監視測量值的變化速率,當測量值的變化速率超出設定的變化速率時發出“速率大”信號。由于測量值斷線后的上升速率要遠遠大于溫度正常變化的速率,把設定的變化速率放在一個適當的位置,就可以鑒別測量值的上升是否真實。優化后的邏輯如下:

  溫度速率判斷信號ROCIND來源:

  根據邏輯可見,當一次元件斷線或其他原因造成測量值上升時,先是由“速率大”信號去閉鎖高高值停機信號,當測量值上升至超過設定量程后,則由“BAD” 信號去閉鎖高高值停機信號,從而有效地避免了保護誤動。當測量值由于被測點溫度上升而達到高高值時,由于沒有“速率大”“BAD”信號,保護正常動作。由此可見,采用優化后的邏輯能有效避免由于一次元件斷線而造成的保護誤動。經過現場模擬試驗,達到預期效果,由此可見,我公司的軸溫高高停機保護系統優化后還是很可靠的,那么是不是就不需要繼續改進優化了嗎?
  四、改進優化
  由于我公司投產至今已經十多年了,很多熱電阻元件又采用的是航空插頭與電纜連接,有時侯由于現場震動、時間長接觸點老化等原因,會造成接觸不良現象,從而產生接觸電阻,造成測量值的偏差。機組改造后,#4 機組就發生了一次這樣的異常。根據測點曲線圖分析就是由于以上原因造成的。那些由于接觸不良后引起的測量值偏差現象,發現在某一時間段內主要有以下兩種故障現象,一種現象是測量值開始時候比較穩定,當接觸不好而產生接觸電阻的一剎那,測量值快速地變動,變動幅度與接觸電阻成正比,然后測量值在偏差值附近又恢復穩定,并且維持。另一種現象是測量值開始時比較穩定,當接觸不好產生接觸電阻后,測量值不停快速地來回變動,甚至有時候會超量程設定。根據原給水泵軸承溫度高高停機保護系統邏輯分析可見,種現象發生后,如果是測量值高偏差后穩定在高高值和上限之間,保護會誤動;第二種現象發生后,由于測量值是不停快速來回變動,所以還是可以通過“速率大”信號來避免保護誤動。所以,要針對種現象對原有方案做進一步優化。進一步優化后的邏輯如下:

  根據邏輯可見,當測量值由于斷線或接觸不良等原因非正常上升達到高高值后,“測量值變化速率大”信號發出并保持,閉鎖了“軸承溫度高高停機”信號,避免了保護誤動。當檢修人員處理好元件故障后,測量值恢復到正常(高高值以下) ,則通過RS觸發器的R端復歸掉“測量值變化速率大”信號,從而保障保護的正確動作。通過現場模擬試驗及一段時間的運行,#4機組給水泵軸承溫度高高保護未誤動。此后,又將此邏輯改進推廣到送、吸風機等重要輔機的“軸承溫度高高停機”保護回路中,至今投用情況良好。達到了預期效果。
  五、總結
  通過對給水泵軸承溫度高高停機保護系統的兩次優化,提高了我公司的輔機的軸承溫度高高停機保護系統的可靠性,保障了機組的安全運行。同時通過兩次優化改進時對DCS系統的學習、操作,對于DCS系統的強大功能有了進一步的領會,對于DCS的應用也進一步得到提高。