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提高Φ400軋機三聯箱梅花軸頭壽命的措施

2013-01-23

作者:劉 明
(山東石橫特鋼集團有限公司,山東 泰安271612)
  摘 要:梅花軸頭承受沖擊載荷,因熱裝配和裝后急冷的影響加劇了梅花瓣根部裂紋的產生和發展,雖幾經改進,將材質由ZG35改為42CrMo并增加梅花瓣部位的表面淬火,再改為整體調質,軸頭壽命仍較短。為此,將梅花軸頭的梅花瓣與人字齒輪軸套筒分離,其間采用法蘭聯接,法蘭采用精制螺栓聯接,同時在法蘭端面中心徑向增加“通鍵”,改進后的軸頭已使用了1年多的時間,目前仍在使用中。
  關鍵詞:軋機;梅花軸頭;法蘭聯接;螺栓聯接
  1 前言
  山東石橫特鋼集團有限公司(簡稱石橫特鋼)棒材車間小型生產線現有兩架Φ400三輥軋機,布置形式為橫列式,軋件穿梭軋制,傳動形式為集中傳動。其分速箱為三聯箱,傘齒輪軸中心距為400mm,工作中主要承受較大的沖擊負荷。三聯箱與梅花套之間的連接件為梅花軸頭,梅花軸頭與三聯箱齒輪軸之間采用的是較大過盈量的過盈配合連接,靠軸頭與軸之間較大的過盈量來傳遞工作扭矩。軋鋼生產近10年來,隨著年產量的不斷提高,設備負荷不斷增大,暴露出梅花軸頭的壽命太短,不能適應生產的需要,甚至逐漸成為制約生產的薄弱環節。受分速箱齒輪中心距的限制,萬向接軸的外形尺寸不能過大,限制了萬向連接軸的承載能力,不能滿足同時傳動兩架軋機的要求,傳動形式不便改變;同時考慮到目前這條生產線的整體壽命不會太長,改用萬向連接軸的一次性投入較大,運行成本高,綜合效益不好。因此,只能在目前的傳動方式下,通過分析梅花軸頭的失效形式,對其進行優化設計改進。
  2 梅花軸頭失效形式分析
  2.1 Z初設計
  原設計軸頭材質為ZG35,沒有熱處理要求,鑄造后加工成形的軸頭內部組織疏松,晶粒粗大,強度低,其產量壽命約5萬t,與Z初的年產量基本一致。維修周期相對較長,當時能夠滿足車間生產的需要。主要的失效形式為梅花瓣的嚴重磨損和根部裂紋,甚至斷裂。而且在整個產量壽命過程中,生產鋼材大約至3萬t時,梅花瓣的磨損已較嚴重,傳動間隙增大,造成三聯箱上中下三輥的旋轉不同步,導致軋件纏輥等工藝事故,不能正常生產。維修方式是對梅花瓣進行焊補,但焊接產生內應力,加劇了梅花瓣在根部產生裂紋的速度。同時,梅花瓣處沒有設計過渡圓角,加劇了應力集中,影響了使用壽命。
  2.2 次軸頭改進
  材質改為42CrMo優質合金結構鋼,鍛造毛坯,增加了對梅花瓣部位的表面淬火處理,并在梅花瓣的根部增加了R5的圓弧角,減少了應力集中的傾向。通過改進,產量壽命達到了10萬t,根據目前的年產量,其使用壽命約3、4個月。主要的失效形式為梅花瓣根部裂紋。分析認為,產生裂紋主要有以下原因:(1)軸頭受沖擊載荷太大;(2)加熱裝配后為加快維修速度采取的激冷降溫措施;(3)表面淬火的處理工藝僅增加梅花瓣的表面硬度,但整體組織的均勻性差,尤其是晶界產生裂紋的傾向增大。
  2.3 第二次改進
  軸頭材質仍選用42CrMo優質合金結構鋼,梅花瓣表面淬火的處理工藝改為整體調質處理。應用表明,綜合產量壽命達到了15萬t左右,但其失效形式仍然是根部產生裂紋。
  3 進一步改進方案
  根據梅花軸頭的裂紋特點,斷裂部位Z主要在梅花瓣的根部,甚至裂紋是從外圓開口處開始,軸頭承受沖擊載荷,該部位是薄弱環節,這是機械設計中存在的缺點;對軸頭的熱處理采用整體調質處理,但由于軸頭采用了較大的過盈配合,裝配過程中預熱時的高溫破壞了軸頭的熱處理效果;裝配后為縮短維修時間采用激冷方式冷卻,且由于工件厚、外形大,產生了很大的熱應力,加快了裂紋的產生發展。
  針對以上分析,結合萬向接軸軸頭的形式,將梅花瓣從梅花軸頭整體分離出去可以減少維修時間,改善熱裝配過程中產生的應力集中和對組織的影響。針對十字萬向接軸的聯接型式,決定對梅花軸頭的結構進行改進,在保證強度的同時,降低梅花軸頭更換的時間。將梅花軸頭的梅花瓣與人字齒輪軸套筒分離,其間采用法蘭聯接,法蘭采用精制螺栓聯接;同時在法蘭端面中心徑向增加“通鍵”,以增強梅花軸頭的許用轉矩。
  改進后,一旦出現梅花軸頭深裂紋、斷裂,更換時只需拆裝螺栓即可,大大節約了檢修時間,同時由于梅花瓣與軸頭分離,裝配中沒有對其進行熱裝及冷卻處理,較好地保持了梅花瓣熱處理的效果。
  4 改進效果
  改進后的梅花軸頭自2005年8月9日投入使用了1年多的時間,梅花瓣根部未出現裂紋,目前仍在使用中。此次改造,投資少,解決了困擾生產的難題,減少了備件及維修費用,減少了維修時間,降低了操作人員的勞動強度,滿足了生產需要。
來源:《山東冶金》2006年第6期