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軸承座體改進在設備維保中的應用

2013-03-27

朱磊 張世強 盧昂
(河南中煙工業有限責任公司洛陽卷煙廠)
  摘 要:針對SQ31X切絲機下排鏈主動軸左端軸承損壞的問題進行研究,從保養維護模式和軸承座結構形式等方面分析造成軸承損壞、備件使用周期短和維修不便的原因。通過在軸承座上加裝潤滑裝置和采用凸肩定位方法,實現軸承的定期及時免拆潤滑維護,有效改善潤滑效果,延長軸承的使用壽命,提高設備的優良加工性能。
  關鍵詞:切絲機主動軸;軸承座;潤滑裝置;維修應用
  切絲機是煙草制絲生產線上的關鍵設備之一,切絲機的基本功能是將經過處理后的煙葉或煙梗,切制成符合煙草制絲工藝規范要求寬度的葉絲和梗絲,為生產卷制服務。
  物料經上游設備送至切絲機的送料小車,再由送料小車送入由上、下銅排鏈和機架組成的“楔形”通道內。電機減速器通過傳動系統驅動上、下銅排鏈同步運動,將物料輸送至刀門處。受氣缸和上、下排鏈的共同作用,物料被壓縮成“餅狀”,經旋轉的刀輥上的刀片切割,通過下游設備將切出的煙絲輸送出。
 
  洛陽卷煙廠制絲車間有4臺昆船公司生產的SQ31X型切絲機,其中2臺切葉絲機,2臺切梗絲機。在使用過程中和進行維護保養時,發現切絲機下排鏈主動軸左端軸承易出現磨損和損壞的情況,影響了切出煙絲的質量。同時,軸承損壞造成停機維修,也對正常生產造成一定影響,因此有必要對切絲機下排鏈主動軸左軸承損壞的問題進行研究。
  1、存在問題及分析
  1.1 在使用過程中,軸承NA4910出現銹蝕、損壞的情況,造成停機維修。
  分析原因為軸承NA4910的內部空隙相對較小,存儲的潤滑脂量少。一些細小的粉塵顆粒和清洗主軸時部分水分浸入潤滑脂,會加速潤滑脂變質失效,導致軸承因潤滑不良而過早損壞。
  1.2 在對軸承進行潤滑維護及補充潤滑脂時,需要拆下軸承座,工作量較大。
  分析原因為軸承置于左端軸承座內,左軸承座上沒有潤滑裝置,不能在軸承座外部對軸承補充潤滑脂,只能拆機進行,工作量較大,導致更換維修耗時較長。
  每次檢修更換軸承平均耗時360分鐘,維修效率低。
  2、改進措施
  為解決以上存在的問題,通過深入調查、分析研究和技術交流,需對軸承座進行技術改進,才能有效避免。
  2.1針對軸承出現銹蝕、損壞的情況,一是改進維護保養方法:即控制切絲機維護保養時用水。將用水清洗改為用 濕潤的抹布擦洗,減少污水流到軸承座和主動軸上,可降低軸承銹蝕的可能。不足之處是,會相應增加維護保養時間或人力,需要從管理上著手。其次,因蒸梗工序原因,料頭水分有時會過大,經過刀門擠壓后流入銅排鏈縫隙內,不能完全杜絕水分的浸入;二是選用帶副唇的油封,具有更佳的防塵、防水效果。油封為常用標準件,便于購買,具有可行性。
  2.2針對軸承座在實施潤滑時存在的缺陷,采取對軸承座進行改進,增加外部潤滑裝置:①通過對比,采用徑向加注潤滑油的方式(如下圖2所示);
 
  由上圖可知,如采用通道1進行補充,潤滑脂會先將軸承座外側空隙填滿后才會進入軸承內。而軸承NA4910的外圈上中間位置設計有一條油槽和一個油孔,由此利用軸承本身的潤滑通道,將潤滑通道設置在軸承座徑向上,與軸承上油槽位置對應,該潤滑通道Z短。
  ②軸承座結構形式改進:通過將原軸承座改為座體和端蓋的結構形式,實現軸承拆卸、裝配和后期維護保養的方便、快捷、高效。
  按照改進的圖紙先加工制作了一套軸承座,選1#切梗機裝上改進后的軸承座進行驗證觀察,經過2個月時間跟蹤檢查,軸承運行狀況良好,軸承座能滿足改進設計要求。通過加裝外部潤滑裝置和軸承座結構后,極大的提高了工作效率,減少了工作量和勞動強度,延長了備件壽命,節約了成本費用。
  3、取得效果
  通過對軸承座進行結構改進,取得了以下效果:
  ①加裝外部軸承潤滑裝置后,在不用拆卸軸承座的情況下就可以方便、可靠的對軸承進行潤滑,減少潤滑保養工作量及人員投入,提高了維修工作效率。
  ②不用拆卸軸承座,就可以實現軸承的快速潤滑保養,保養潤滑人員由改進前的4人/次減少到改進后的2人/次,提高了工作效率,延長了軸承的使用壽命。
  4、結束語
  通過加裝外部潤滑裝置和對軸承座整體結構形式進行改進,解決了主傳動軸承易損壞、備件使用周期短和維修不便等問題,極大的提高了潤滑工作效率,維修時間有改進前的360分鐘減少為51分鐘,減少了維修勞動強度;而且潤滑方式更加科學合理,延長了備件的使用壽命,保證了設備的優良加工性能。
  參考文獻
  [1] 機械設計手冊聯合編寫組. 機械設計手冊(上冊).北京:化學工業出版社出版
  [2] 吳宗澤.機械設計實用手冊.北京:化學工業出版社
來源:《科技與企業》2012年03期